動力廠噴煤車間有11臺40m3和2臺60m3的空壓機,除擔負著5座高爐主風機、高爐主溝、龍溝的衛(wèi)生吹掃、煤氣布袋除塵、1#-5#高爐環(huán)保除塵、燒結石灰輸送、球團高溫攝像頭及石灰車間的壓縮空氣用量外,主要承擔5座高爐噴煤所需的壓縮空氣,由于除噴煤外、外部用氣的單位特別多,用量變化大,從而導致壓縮空氣壓力波動大,當外部用量大時壓力突然降低,導致高爐噴煤噴不動,總管堵塞現(xiàn)象經常發(fā)生,導致高爐爐內狀況不穩(wěn)定,增加了高爐生產成本又影響高爐生產。自冷鋼有噴煤歷史以來,問題長期存在,沒有得到解決,長期開啟11臺空壓機,(一臺新60m3的空壓機沒投入使用,無備用空壓機),還很難保證噴煤壓力。 綜觀原因主要有3點: 1、外部用量大,導致壓縮空氣壓力不穩(wěn)定,當壓力高時,開11臺空壓機,浪費能源,空壓機維修量大。 2、外部用氣壓力只需4kg/cm2左右,壓力過大時導致布袋除塵易損壞。而噴煤必須8kg/cm2~9kg/cm2,噴煤大量時必須要9kg/cm2。 3、儲氣罐容積小,用氣量大時,來不及補充,導致壓力迅速下降,操作工來不及反應,造成噴煤堵總管。 合理分配壓縮空氣: 修造公司主管領導與噴煤作業(yè)區(qū)針對以上存在的問題,商議決定對外部用氣與噴煤用氣進行分開改造。 1、3臺活塞式空壓機加3臺螺桿機供應外部用氣,由于外部用氣儲氣罐容積小,增加一個40m3的儲氣罐與原廢棄的20m3儲氣罐串聯(lián)運行,間接增加了噴煤用儲氣罐容量。 2、對內部管道改造,加裝閥門,把外部用氣與噴煤用氣分開,必要時能相互補充。 3、加裝壓力表,各單位用戶可根據(jù)壓力變化通知噴煤作業(yè)區(qū)加減空壓機運行數(shù)量,壓力保持在4kg/cm2左右,一般開4臺,節(jié)約一臺。 4、噴煤內部用空壓機為6臺,一般開5臺就能保證壓力在9kg/cm2左右,保證噴煤能持續(xù)、均衡、穩(wěn)定噴煤。 從改造到至今,從根本上解決了噴煤壓力不均勻、噴煤量時大時小堵塞總管的問題。并且大部分時間只需開10臺,空出了一臺壓風機備用,解決了無備用壓風機的不足,同時取得了一定的經濟效益。 |